群策群力转型突围攻坚

11月20日,齐鲁石化腈纶厂2023年第十批次功能性纤维下线包装,标志着该厂提前完成集团公司揭榜挂帅项目年度目标。

腈纶厂按照公司提出的“有解思维”和“小步快走、重复验证”的研发思路,持续优化功能性纤维生产工艺并完善相关设备设施,首次实现30吨级放量试生产、组织开展了十批次功能性纤维小批量试生产,功能性纤维研发工作取得阶段性进展。

打磨工艺 寻找最优“配方”

今年以来,腈纶厂将功能性纤维研发纳入年度重点工作,在2022年功能性纤维研发成功的基础上,开展多批次生产试验,重复验证,不断完善生产工艺,为功能性纤维提质放量夯实了基础。

“功能性纤维试生产的工艺路线、操作方法、原料配比等,如同一道道中医药方,药物剂量精准,才能事半功倍。”腈纶厂副经理杜球介绍。腈纶厂组织新产品开发试验小组聚力研发攻坚,开展多批次小批量试生产,通过在生产中持续优化原料配比、原料进料方式等,反复验证不同试生产“配方”。每完成一批次生产,他们立即汇总生产数据和历次产品,逐项分析比对,摸索总结经验,推敲更优“配方”,完善生产工艺。

在试生产中,他们发现功能性纤维反应单体的控制温度,对试生产稳定性影响很大,而这种单体在高温下容易自聚、低温下容易结晶,极难控制。腈纶厂经过论证和实践,在夏季加设伴冷、冬季加设冷冻水回水伴热和电伴热,完善关键温度显示及控制设施,操作人员加强现场调控等,稳定控制住了单体温度,实现了夏季高温、冬季严寒条件下功能性纤维的稳定生产。

功能性纤维试生产,需借用常规生产线洗涤、烘干、回收等单元的设备设施。对此,腈纶厂做好生产统筹和物料平衡、开展优化技措,有效地把功能性纤维试生产与常规生产分隔开,助推新品研发与常规生产齐头并进。

随着持续不断地生产验证和研发创新,新产品开发试验小组逐渐攻克功能性纤维生产核心技术。2023年10至11月份,腈纶厂在正常生产的同时,顺利完成连续三批次功能性纤维试生产,全天候、连续、稳定生产功能性纤维的能力得到大幅提升。

完善设施 消除瓶颈难题

功能性纤维试生产时,物料敏感难控、管线极易堵塞等实际操作困难,一直困扰着开发试验小组成员。

腈纶厂功能性纤维立足干法工艺,在国内没有生产先例,没有成熟的生产线,开发试验小组成员便从零开始,在实践中一点点地摸索。

他们对原有聚合釜、储罐、储槽等设备进行利旧,并紧随功能性纤维试生产“配方”升级步伐,对相关生产流程、设备设施实施多轮技术改造,为试生产提供有力硬件支持。

2023年5月份,该厂增设了流量计、控制阀并实现中央集成远程控制和报警,提升装置自控率,确保原料进料流量稳定,增强反应质量的均一性。

在每次试生产前,该厂提前彻底清扫设备、管线,清除微量残留介质,避免试生产时出现堵塞等问题。同时结合实际,优化试产期间易堵物料管线、调节阀、液位计清洗方案,保证生产运行稳定、产品指标均一。

“今年,我们针对重点部位和关键环节进行了10余次技术改进,完善了工艺流程,消除了瓶颈难题。”公司化工专家刘勇介绍。

全员攻坚 研发保产保运

2023年11月25日,腈纶厂后纺车间第六号牵伸机前,新产品开发试验小组成员、生产技术科副科长马超,监控穿行在叠丝辊中淡黄色的功能性纤维丝束状态,及时展开对应调节。

试生产期间,开发试验小组成员两人一组,不分白天黑夜跟班工作,全天候现场保运,同时指导车间技术人员、生产操作人员调整工艺参数,及时判断纠正影响试生产、装置运行的因素。

由于试生产物料流量小、调控精度高、生产难度大,易造成生产波动,试生产的同时还要进行正常纤维产品的生产。2023年,该厂领导、新产品开发试验小组和相关技术人员组成“智囊团”,与生产操作人员相互配合,全力以赴做好优化调整和过程控制,不断提升试生产的控制水平和研发试验的掌控能力。

腈纶厂党委通过与科技发展部、研究院等单位开展五方党建共建、主题党日活动,为试生产提供技术支持和现场服务,引领党员积极投身到试生产中,以实际行动发挥党员先锋模范带头作用。

综合全年试生产经历和经验,腈纶厂和研究院、设计单位共同完成了功能性纤维生产工艺包的编纂工作,提交公司通过初审,为日后功能性纤维工业化量产,提供了可靠的理论依据、数据支撑和操作规范。(记者 赵颖慧)


信息来源: 
2023-12-22