向完成全年生产目标冲刺

图为齐鲁石化烯烃厂裂解车间工艺主管范建军(右)与同事张兆坤在检查裂解炉火嘴的燃烧情况。

115日晚6点半,齐鲁石化烯烃厂生产技术科主任师高辉还在对烯烃厂10月份优化数据进行反复核实。厂里生产的优化成效早已经成为她心中的头等大事。

今年以来,烯烃厂一直把优化工作贯穿生产全过程,围绕做大乙烯产量、稳定核心设备,优化燃料持续开展攻关,咬住9大优化增效项目不放松,克服限产等不利因素,全方位、全时段优化攻关,向完成全年生产目标冲刺。

紧咬乙烯产量不放松

烯烃厂作为公司化工龙头厂,今年前8个月产量,各项指标优于年度目标,7月份产量创2011年以来高温季节的最高水平。

9月份,由于诸多因素,造成该厂产量下滑,一个月的欠产吃掉了前八个月的增产。四季度怎么办?如何平稳生产?完成全年生产任务,一个个艰难问题摆在了烯烃厂全体员工的面前。

裂解炉是乙烯装置的重要组成部分之一,为确保裂解炉稳定运行,该厂裂解车间采取多项措施,持续开展裂解炉攻关。

他们利用SPYRO软件对所有裂解炉型和原料进行模拟,计算出各裂解炉边际贡献最大值和高附收率最高值,并配合裂解炉标定结果和产品收率变化,确定合适的裂解深度,持续优化裂解炉出口温度,降低燃料气消耗。

针对每个班组不同的操作习惯,车间技术人员每天查看各班组的参数趋势,确保裂解炉稳定运行。当压力波动的时候,及时切到手动,维持系统稳定。

“石脑油质量下降,对裂解炉影响很大,在现有条件下如何优化生产,保持裂解炉在最优状态下的运行是乙烯稳产的关键。”该厂生产技术科科长贾广斌说。

他们根据原料结构,合理调整裂解炉的运行方式,适当增加轻烃投入比例,减少石脑油投入量,力求产品效益最大化。

让核心设备稳定运行

今年以来,为提升乙烯产量,乙烯装置一直处于高负荷生产状态,原有的丙烯制冷压缩机生产负荷较高,压缩机轴位移持续上升,给裂解炉长周期运行带来安全风险。

针对压缩机轴位移偏大问题,裂解炉攻关团队在原有操作的基础上,进一步深度优化,制定出更加详细的操作注意事项,下发到班组进行培训。

员工在操作过程中密切关注轴位移变化趋势,定期记录汇报,技术人员根据现场情况指导调整,使压缩机振动幅度趋于稳定。

为实现丙烯制冷压缩机长期稳定运行,防止因压缩机系统故障导致装置停车,该厂还与塑料厂积极进行协商、讨论,决定将乙烯精馏塔顶气相乙烯作为原料直供塑料厂2号高密度聚乙烯装置,解决长期以来困扰乙烯装置高负荷生产的难题。

1016日,气相乙烯直供塑料厂改造完成投用后,减少了丙烯制冷压缩机的生产负荷,使得生产系统运行更加稳定。”该厂裂解车间副主任师赵利航说。

为确保气相乙烯直供设备的安全,他们增加巡检次数,检测换热器出、入口温度,保证出口温度在零摄氏度以上,满足塑料厂使用要求。

深度优化燃料

在稳定生产的前提下,如何深度优化燃料,提高裂解炉热效率,降低燃料气消耗,实现稳产,成为烯烃厂攻关的课题。

他们针对更换的低氮燃烧器“挑食”这一难题,持续优化装置燃料气系统,通过多项技措变更,将重质燃料和轻质燃料分开,实现甲烷+天然气专供裂解炉使用,将轻烃+油品碳四供芳烃加热炉使用,最大限度满足裂解炉低氮燃烧器的需要,保证燃烧状况。

针对裂解炉对流段炉管积灰严重,排烟温度上升等问题,他们通过将裂解炉吹灰频次由两天一次提高为一天一次,加强火嘴的检查和清理力度,创新对流段炉管水力清洗方法等措施,提高裂解炉热效率,减少燃料气用量。

9月份,该厂还积极进行流程改造,为橡胶厂碳四液化气找到消耗出路。芳烃车间为确保加热炉燃烧器稳定燃烧,针对存在带液现象,对碳四液化气输送管线投入伴热,减少该现象出现。

一线员工加强了对燃烧器巡检的力度,调整火嘴燃烧情况,发现有堵塞现象及时进行清理,确保燃烧稳定。

信息来源:齐鲁石化新闻中心
2019-11-12