今年以来,齐鲁石化热电厂面对错峰生产、环保应急响应等不利因素,通过加强负荷管理、做大发电产汽产量、实施精细管理、加强系统优化等,1-10月累计优化增效6700万元。
向做大产量要效益
只有多发电才能多创效。热电厂在积极做好运行方式调整和负荷平衡,确保公司炼化装置稳定供汽的同时,想办法定措施,确保多发电供电。
“9月份按错峰生产要求,本部启动‘4炉5机’运行模式,乙烯动力站启动天然气炉运行,停运1号煤粉炉转检修,实行‘111’运行模式。10月份,在错峰生产过后,及时切换到‘5炉5机’运行模式,增加发电量和产汽量。”该厂生产技术科负责人说,11月份进入供暖期后,又要实施错峰生产。之前,我们紧紧抓住黄金生产时期,积极做好运行方式调整和负荷平衡,做到了多发电多创效。
岗位员工精心监盘、精细调整,对在运设备实施重点监护,确保在运装置处于安全、经济、平稳的运行状态。并对备用主设备开展专项检查消缺,确保其随时可以投入运行。1-10月份,累计多发电8565.19万千瓦时,累计多供汽66.22万吨,合计增效2500多万元。
向管理优化要效益
电煤是热电厂提供能源的物质基础,它的费用约占热电厂成本费用的70%。该厂从源头把控,积极协调公司相关单位和部门购入信誉好、煤质好、热值高的大矿煤,对一些劣质矿煤严格把关,堵住入厂通道;与此同时,对进厂燃料煤认真审核把关,严格执行合同扣款,严格按规定程序处理煤质争议,积极沟通索赔。对亏吨、超水、亏卡、硫分、挥发分、灰分等指标超标的积极进行索赔,累计降低采购成本1000多万元。
面对国家提出“十三五”末火力发电厂供电煤耗要低于310克/千瓦时的巨大压力,热电厂成立锅炉、汽机、脱硫、电气四个专业长周期运行攻关组,从工艺管理和设备管理入手,对影响生产波动的问题进行攻关,供电煤耗持续下降,接近国家标准。仅此一项就节标煤超过万吨,降本增效近900万元。
强化管理,将原煤硫分控制在1%以下,为脱硫环保达标、二氧化硫减排奠定良好基础;职工精心调整,设备缺陷消除及时,环保装置运行良好,实现外排烟气小时达标率100%;加大流化床锅炉负荷管理,积极开展炉内燃烧调整优化,控制床温不超过1000℃,减少碳酸钙、氨水消耗量。液氨、碳酸钙消耗较计划大幅减少,累积降本1200多万元。
向系统优化要效益
今年以来,该厂积极优化电力系统和热力系统。9月份、10月份分别对1号、2号主变进行优化改造,由10千伏改为35千伏直接供电,年降低变压器损耗210万千瓦时,节省电费120多万元。对热力系统进行优化改造,提前投用低压加热器余热除盐水项目,降本140多万元。
与此同时,该厂积极推进1号-4号机组背压替代改造合资合作项目,积极推进山东中豪能源公司-齐鲁石化热电厂7号、8号机组循环水余热利用合作项目,利用企地合作平台,拓展工业外供能源市场,提高供热比,多创收多增效。
该厂还加快组织服役期满30年的1号、2号机组拆除设备处置,开展电气、仪表设备修旧利废,将1号、2号炉汽水在线移至7号、8号炉,利旧1号、2号机组DCS控制系统,完成3号、4号机组部分控制系统及设备更换。修旧利废和机组拆除拍卖,创收360多万元。