员工“金点子”助推企业结出“金豆子”

今年以来,齐鲁石化烯烃厂充分发挥基层员工的主观能动性,围绕年产乙烯86.5万吨目标持续攻坚克难,涌现出了一批创新项目。这批创新项目运用到实际工作中,解决了一个个影响生产的瓶颈,成为助推企业效益增长的“金点子”。

夏天,随着气温的升高,丙烯塔压升高,几乎接近联锁值,塔顶聚合级丙烯产量低。为防止塔压高联锁动作,只能降低塔釜加热,导致温度过低,丙烯损失达50%以上,严重影响乙烯装置的高负荷生产。

为把塔压降到正常值,员工集思广益,根据设备实际情况,制定多个方案,从危险系数低、施工难度低的方案开始,到危险系数高、施工难度高的方案逐步实施。

他们利用裂解炉检修间隙,在冷凝器出口加装一条至化学级丙烯采出线的跨线,减小塔顶负荷,解决了塔压高的问题。同时,还巧用旧设备,将停用的再沸器改造为冷凝器,既解决了塔压高的问题,又减少设备费用的支出。

经过4个月的持续攻关,装置关键部位的难题得到解决,乙烯产量由97/小时提升到101/小时。

乙烯低压甲烷塔顶温的高低,直接影响三元制冷压缩机运行状态的好坏,乙烯产品损失率就会增大。

近年来,随着冷箱负荷的不断提高和裂解原料的轻质化,配比参数与原设计值产生了较大偏离。按原操作要求,温度大于负120℃,乙烯损失大。因此,需要在实际操作中,找到合适的甲烷、乙烯、丙烯配比,优化操作,从而降低温度,稳定控制顶温低于负127℃,减少塔顶乙烯损失。

为保证温度,从老区回流罐引一股甲烷直接并入塔顶回流,可有效降低塔顶温。该股回流量不宜过大,否则会导致老区塔顶温度升高,同样会损失大量乙烯。操作中,室内、外操作人员紧密联系,确保每项操作衔接有序。同时,他们在压缩机出口压力允许的条件下,提高冷剂中甲烷含量,制冷效果变好。

优化后,三元冷剂中甲烷含量增加3-5%,顶温稳定控制在负127℃以下,塔顶乙烯损失率降到0.2%,按每小时乙烯产量100吨计算,可增产乙烯600千克/时。

乙烯装置裂解气压缩机透平为抽气冷凝式,复水系统在排气侧建立真空,提高透平输出功率和热效率。

今年4月起,真空持续恶化,冷却效果变差。真空如果继续恶化,将导致排气温度超设计值,排气端形变过大,转子动平衡破坏。

他们从经验和数据两方面入手,检查冷却水温度,高压蒸汽,复水器,液位计等均正常。压缩机末端排气大部分被表面冷凝,未凝部分被串联泵抽走,于是,投用并联泵,真空有所好转。

他们又进一步对冷凝器液排放不畅、疏水器滤网堵塞等情况进行一一解决,最终真空度达到负70千帕以上,接近设计值,排气温度下降20摄氏度,超高压蒸汽消耗量也随之降低,真空恶化问题得到解决。 

真空度提高后,在负荷不变的情况下,每小时节省超高压蒸汽近20吨,节能降耗明显。

信息来源:齐鲁石化新闻中心
2018-12-05