氯碱厂:消除102项设备运行缺陷

氯碱厂氯乙烯车间员工检查设备运行情况。(孙万章 摄)

8月3日10点,齐鲁石化氯碱厂氯乙烯车间直接氯化单元开车,该厂副总工程师宋开锋发现乙烯压力下降,马上给厂调度打电话,提升进厂的乙烯压力。

“昨天2号裂解炉和氧氯化单元开车,今天我们根据烯烃厂供乙烯量的多少,再把直接氯化单元和1号裂解炉开起来,至此全厂装置都进入到正常生产阶段。”宋开锋介绍。

为实现环保开车,氯碱厂提前启动焚烧炉,及时焚烧装置开车过程中产生的废气,达到环保要求。

“这次短停消缺任务能够如期完成顺利开车,与厂里紧抓安全、进度、质量不放松密不可分。”宋开锋说。

氯碱厂制定了三级安全网格化管理方案,将每一个检修项目的安全责任落实到人,厂、车间提前识别高风险作业,制定管控措施。同时,全覆盖督查高风险作业点。

每天16点30分,该厂定期召开消缺协调会,对影响进度的项目说明原因,并定人、定时间跟进消缺工作,确保各项施工进度按时间控制点推进。

为严把消缺质量关,氯碱厂成立了鉴定与质量验收组,公司级消缺项目由氯碱厂副经理张联合任组长,厂级消缺项目由厂机械动力科科长车晓刚任组长。

施工单位每完成一项消缺作业,先自检达到施工质量要求后,再通知厂里和车间进行“三方”共检。装置开车前,质量验收组又组织人员对施工质量“回头看”,确保达到开车要求。

“这次短停消缺,氯碱厂消除了102项设备运行缺陷,为装置长周期高负荷生产提供了保障。”氯碱厂经理荣猛说。(记者 孙万章)


信息来源: 
2022-08-05