塑料厂高压聚乙烯车间员工在检查阀门。(夏东明 摄)
8月1日13点50分,齐鲁石化塑料厂苯乙烯车间按计划开车,厂领导和专业科室人员下沉到开车现场,统筹协调各项开车工作。
“车间全体员工要以强烈的责任心和使命感,落实好安全环保开车的方案,确保不发生任何事故。”苯乙烯车间主任刘桂军坚定表示。
7月19日,塑料厂抓住上游装置消缺机会,组织停工消缺,积极处理装置运行中出现的隐患,为下一周期设备的长周期稳运行创造良好条件。
该厂提前制定停工计划和安全环保消缺措施,备好消缺所需物资,并与机电仪等相关单位对接消缺项目,按照轻重缓急将消缺任务逐项细化,将安全管理责任压实到人。
同时,根据烯烃厂乙烯库存情况,随时调整装置停工顺序和时间,做好乙烯物料平衡工作,实现各项消缺工作科学统筹管理,并将安全、环保、质量贯穿于整个消缺过程。
“开车前的检查要到位,特别是要仔细查看有没有泄漏点。”在装置开车现场,塑料厂经理冯勇强调,“此次停工消缺,我们抓住机会处理隐患,切不可再产生新的生产隐患。”
开工期间,该厂合理优化、错时错位使用氮气,在上游装置氮气使用较少的时间段进行置换,使各装置提前具备开车条件,并科学优化各装置开工顺序,重点优化乙烯、丙烯等原料的投用,将有限的乙烯原料优先用于高压聚乙烯车间开工。
8月3日6点40分,塑料厂高压聚乙烯车间开始引乙烯,系统置换,装置进入开工程序,其它装置则根据上游装置乙烯库存情况按顺序组织开车工作。(裴明慧)