炼油厂第二联合车间员工进行点炉操作。(王斐 摄)
7月31日,齐鲁石化胜利炼油厂顺利完成各项消缺任务,转入开工程序,经过连续的工艺调整,至8月4日,两套消缺装置产出合格产品。
炼油厂此次短停消缺有几大难点,首先是全厂仅有两套装置消缺,其它大部分装置正常生产,导致部分产品后路不畅,给装置生产和物料平衡带来很大困难,同时还要做好丙丁烷汽运出厂和外购丙烯的接卸工作,其次是消缺时间紧、任务重、难点多。
面对装置局部停工消缺,不整体吹扫置换的实际情况,炼油厂厂领导下沉消缺现场坐镇指挥,机关科室技术人员紧靠消缺现场检查确认,协助车间统筹推进各项施工。
同时,该厂高度重视停开工期间高架源管控,要求加热炉缓慢降温降量,并延长鼓风机运行时间,有效控制氧含量,确保烟气达标排放。
停工期间,为使物料环保置换,炼油厂提前制定应急预案,及时消除环保隐患,坚持“不乱排、不乱放”的原则,充分利用密闭排放系统环保倒空物料,确保“气不上天、油不落地”。
针对检修、生产相互交叉的实际情况,厂机关专业科室密切配合、积极沟通,每天下午雷打不动召开消缺协调会,全面研判每一项作业风险,并对高风险作业采取各科室现场联合会审的形式进行管控,按时间控制点稳步推进各项施工。
同时,炼油厂加强了停工装置的能量隔离,规范管理盲板,应用水力切割等非动火作业方式施工,避免受限空间内作业,多措并举降低施工风险,实现“环保停工、安全检修、一次开车成功”的目标。(记者 赵兵 通讯员 杜文婷)