氯碱厂聚氯乙烯车间员工从抗爆墙旁走过。(夏东明 摄)
6月28日,齐鲁石化氯碱厂控制室抗爆隐患治理项目经过163天的施工提前2天中交,构筑起牢固的安全防护屏障。
氯碱厂原建5个控制室,其中3个控制室在生产装置区域内,存在一定安全隐患。
作为公司挂牌督办项目,氯碱厂决定把烧碱车间控制室搬迁到距离较近的电化车间控制室,对聚氯乙烯和氯乙烯两个车间的控制室实施抗爆隐患治理,增设符合要求的抗爆墙。
今年1月17日,氯碱厂两个控制室的抗爆隐患治理项目同时开工,承担项目施工的是中国石化第十建设公司(以下简称十建公司)。
3月份,由于淄博和全国多地新冠疫情防控形势异常严峻复杂,导致部分施工人员无法按计划进场,一度致使项目施工进度滞后。
为确保施工进度,承包商多方协调增加施工人数,并科学优化现场施工环节,最多达到77人同时施工。作业人员早6点30分进厂,晚10点才收工,逐渐弥补了疫情对施工进度的影响。
抗爆隐患治理项目要在聚氯乙烯车间控制室的东侧建立一道高16米长40多米的抗爆墙,作业空间宽阔,施工相对安全,而氯乙烯车间控制室抗爆墙施工就没有那么简单了,项目需要围绕控制室建设3道抗爆墙,施工难度大、安全风险高。
十建公司齐鲁石化项目部副经理王德坤介绍,该项目作业范围大,直接作业环节的安全施工尤为重要,他们不折不扣地执行齐鲁石化的安全制度,提前辨识作业风险,制定有效防控措施。
自施工开始,氯碱厂就严格监管,履行好属地管理责任,厂技术人员紧靠现场解决实际问题。同时,晚上施工到几点,属地车间就督查到几点。
在氯乙烯控制室抗爆墙施工过程中,安全监管人员发现抗爆墙下边有6千伏的电缆,为避免电缆在施工中受损,氯碱厂及时与十建公司施工负责人沟通,给电缆安装上电缆盒,消除潜在的受损风险。
为确保直接作业环节施工安全,氯碱厂带班厂领导每天和4个科室的员工一起下沉到作业现场,查安全、抓整改、保质量。
6月24日,项目监理带领甲方乙方对控制室抗爆隐患治理项目展开“三查四定”工作,项目的安全、质量、进度受到齐鲁石化的肯定。该项目中交后,施工单位将快速推进项目尾项施工和“三查四定”问题整改,按期交付使用。
“控制室抗爆隐患治理项目建成后,在消除潜在安全风险的同时,还改善了员工工作环境,可谓一举多得。”氯碱厂副经理张联合说。(记者 孙万章)