齐鲁石化氯碱厂狠抓节能降耗工作不放松,通过优化电解槽运行、提高循环气出口温度、回收废气中的氯乙烯单体——
生产全过程“节”尽所“能”
“6月份,车间利用2号裂解炉停炉时机,检查了炉壁隔热改造后的运行情况和隔热效果,与改造前相比,每小时节约燃料气100立方米。”6月17日,齐鲁石化氯碱厂生产技术科副主任师张先广介绍。
今年以来,氯碱厂在稳生产保安全,做大聚氯乙烯产量的同时,狠抓节能降耗不放松,持续优化装置运行。
发挥每台电解槽最大潜能
氯碱厂烧碱装置有10台离子膜电解槽,每台电解槽的离子膜使用寿命周期大约3至4年,必须定期根据电耗、产量和运行时间轮流更新离子膜,让每台电解槽达到最佳运行状态,才能确保装置安稳生产。
他们根据离子膜寿命,相继更新了1号和10号电解槽的离子膜。在岗位员工精细操作下,2台电解槽运行稳定,按照每度电0.67元计算,月增效30多万元。
该厂烧碱车间主任韩松介绍,更新了离子膜的电解槽生产效率高、耗电量少,保持高负荷运行;离子膜即将到寿命周期的电解槽生产效率低,所以尽量保持低负荷运行,发挥出每台电解槽最大潜能。
他们在优化电解槽运行降低电耗的同时,还对5台电解槽实施扩容改造,增加了20块备用元件。员工精心维护扩容改造后的电解槽,持续增加烧碱、氯气产量。
为进一步降低能耗,氯碱厂提报了新型节能电解槽更新项目的可行性研究报告,4月份得到了公司批复。“新型电解槽与现有电解槽相比,每生产1吨烧碱能节电200度。”张先广说,厂里正全力推动新项目落地。
提高出口温度节汽节电
氯乙烯装置是氯碱厂生产聚氯乙烯产品的中间装置,工艺复杂、设备多、能耗物耗高。车间在实现高负荷生产,为聚氯乙烯装置提供充足氯乙烯原料的基础上,持续优化生产节能降耗。
氧气、氯化氢、乙烯3种物料在氧氯化单元中反应,整个反应过程需要循环气推动,之前循环气出口温度设计为10摄氏度。
为降低能耗,车间到有同类装置的兄弟企业调研,发现将循环气出口温度提高到30摄氏度左右,也能满足生产所需。
车间经过反复摸索,降低了循环气冷却水的使用量,提高了循环气出口温度,相应地减少了压缩机电流,而且蒸汽用量也随之减少,每小时可节约蒸汽0.4吨,节电10千瓦时。
循环气出口温度提高后,生产出现了尾气带液的情况,给设备运行带来影响。
车间成立了攻关组,反复调整,将循环气出口温度控制在20摄氏度,消除了尾气带液现象,确保了设备安稳运行。
氯乙烯车间主任朱芳振介绍,通过提高循环气出口温度,车间每天节电240度,节约蒸汽9.6吨,1个月算下来也是一笔不小的数目。
氯乙烯单体颗粒尽收
氯碱厂两套聚氯乙烯装置是生产聚氯乙烯产品的最后环节,随着产品价格上涨,节能降耗工作就显得格外重要。
该装置产生的废气中含有氯乙烯单体,为了有效回收这部分单体,必须千方百计提高废气回收系统的工作效率,他们统筹优化,改造了废气回收系统。
通过精细调整分离、压缩、烘干等工序,确保了废气回收系统稳定运行。
聚氯乙烯车间副主任任盼士介绍,从废气中回收的氯乙烯单体都是优等品,再把这些单体返回到生产系统中利用,就能变废为宝,不但节能,而且还提高了聚氯乙烯产量,实现效益最大化。
5月份,聚氯乙烯车间回收氯乙烯单体接近20吨,按照市场价格每吨7000元计算,每月增效14万元。(记者 孙万章)