聚氯乙烯装置实现高负荷稳生产

齐鲁石化氯碱厂持续优化生产运行,增加外购二氯乙烷、消除制约生产的因素——
聚氯乙烯装置实现高负荷稳生产

“从2月份开始,连续3个月聚氯乙烯日均产量超过900吨,4月份,全月生产聚氯乙烯2.87万吨,日均产量达到957吨,创自去年11月份以来,近6个月最好水平。”齐鲁石化氯碱厂生产技术科副主任师张先广说。


今年以来,氯碱厂持续优化生产装置,电化、烧碱车间通力协作保烧碱装置运行平稳,通过增加外购二氯乙烷、精细调整生产,聚氯乙烯装置实现了稳产、高产的目标。


细查隐患稳生产

氯碱厂电化装置负责为烧碱装置提供合格的盐水,无论哪套装置出现问题都会影响到高负荷生产。


4月30日,电化车间员工金怀宝在巡检时察觉到一次盐水装置现场有滴水现象。


他立即查找原因,发现是盐水出口的管线上有细小裂纹,在把问题汇报给班长的同时,迅速关闭相关阀门。经过1个多小时的紧急处置,漏点彻底消除,设备恢复正常,没有耽误为烧碱装置提供合格盐水。


氯碱厂车用燃料氢气充装项目投运后,充装氢气时需要员工手动调整阀门的开度,操作频繁,供出氢气压力波动大,影响到烧碱装置稳定运行。为此,氯碱厂成立攻关组,经过持续技术攻关,实现了自动充装。


“4月份充装了4车氢气,既减少了员工操作的频次,又平稳了压力。”烧碱车间主任韩松说。


同时,外操员工增加了氯压机、氢压机大机组的巡检次数,中控室内操员工精心操作、紧盯仪表控制系统,发现问题及时联系外操现场检查,烧碱装置实现了高负荷生产,为下游装置提供充足的氯气。


外购二氯乙烷满足高产所需

由于烧碱装置生产氯气的产量受限,必须外购二氯乙烷增产氯乙烯,才能满足2套聚氯乙烯装置高产所需的原料。


受疫情影响,进口二氯乙烷价格不断上扬,氯碱厂联合物资装备中心积极拓展采购渠道,实现了二氯乙烷国产采购。


该厂氯乙烯车间主任朱芳振介绍,4月份,厂里采购国产二氯乙烷5771吨,是进口二氯乙烷的4倍多,满足了装置高负荷生产需求,降低了采购成本。


氯碱厂在外购二氯乙烷的同时,想方设法确保氯乙烯装置高负荷生产,为下游聚氯乙烯装置提供充足的氯乙烯。


氯乙烯装置现有116台机泵,这些机泵的安全运行决定了氯乙烯装置能否长周期稳定生产。


4月20日,装置新型点检仪启用后,员工在巡检时随身携带点检仪和传感器,只需将点检仪对准机泵的刷点处,即可显示机泵的实时运行数据,成为设备的“保健医生”。


氯乙烯车间实行“无异味”网格化管理后,各班组都有了自己的“责任田”,不但上班时对装置格外呵护,还利用副班时间分组检测设备。


3月份至今,氯碱厂泄漏率为0.38‰,远低于公司一次检测泄漏率≤4.7‰的考核指标,降低了因泄漏影响高负荷生产的概率。


有效延长装置运行时间

1月份,由于重污染天气限产,再加上设备检修,原料不足等因素,聚氯乙烯日均产量只有684吨,这给装置高负荷生产提出严峻考验,必须全流程优化,延长有效运行时间、提升设备工作效率,才能实现高负荷生产。


聚氯乙烯装置汽提塔受温度影响,需要定期处理,每7天处理6小时,这样就减少了有效运行时间。车间改造了汽提塔系统,将温度降低了3摄氏度,运行周期延长到11天。


8台聚合釜是该车间重要的设备,能否稳定运行是聚氯乙烯装置高负荷生产的关键。


车间根据设备状况,定期清理设备内部的附着物,4月份,他们及时清理了3台聚合釜,提高了设备运行的可靠性,生产负荷稳中有升。


为保持2套聚氯乙烯装置优化运行,车间安排1号装置4条生产线运行,2号装置1条生产线运行。这样1号装置就能随时根据客户需求生产不同牌号的聚氯乙烯产品,也避免了2号装置因长时间停运造成的不利影响。


聚氯乙烯车间主任王绍刚介绍,只有通过不断优化,尽量延长有效运行时间,彻底消除影响生产的不利因素,才能实现高负荷生产。(记者 孙万章)


信息来源: 
2022-05-27