“伴热蒸汽压力再降低一点。”3月11日,齐鲁石化烯烃厂芳烃装置主控室内,车间技术组组长马万水向外操下达指令,“车间着眼于全流程优化增效,先后提前停用了装置部分伴热和长流水,有效节约了成本。”
2022年,烯烃厂在确保装置安全平稳运行的同时,积极优化生产方案和产品结构,并开展技术攻关,大力推进节能降耗工作。
“持续推进节能优化措施,裂解炉平均热效率高达92.37%。”烯烃厂副总工程师、裂解车间主任冯炳坤说,针对近期裂解炉中存在的热效率偏低、排烟氧含量高等问题,车间组织专业人员从减少蒸汽用量及裂解炉热备时间入手,论证低负荷运行条件下最佳调控指标,群策群力努力寻找解开装置稳定运行与能耗最低之间的“调节阀”。
同时,他们加强工艺调整,定期检查漏风情况,扎实做好节能降耗工作。
烯烃厂芳烃车间则针对原料量波动问题,组织技术力量展开专项攻关。他们通过优化调整3套抽提单元间的负荷分配,每小时节约中压蒸汽14吨、高压蒸汽4.5吨。
“混合二甲苯产品生产已超月度计划,车间灵活调控产品线,多产混合芳烃。”芳烃车间副主任袁呈占说,仅此一项就能每小时节约蒸汽6.5吨。
今年1-2月份,芳烃车间累计节能8001吨标油、增效2千多万元。
烯烃厂以污水近零排放为目标,认真落实公司污水减量提质的工作要求。
厂安全环保科加强了排污系统的管控,针对回收污水的各项指标逐一分析,做到分质、分类回用,坚决杜绝超标和超量排放。基层车间从节约一吨水、一度电和一张纸做起,群策群力降本增效。据统计,2月份,烯烃厂污水量与去年同期相比减少了63981吨,实现了成本节约、绿色环保双赢。(记者 杨洋)