齐鲁石化橡胶厂通过实施错时检修、成立焊接质量小组、使用“三维”立体水枪清理聚合釜等做法——
精耕细作筑精品工程
“这次大检修给我的感觉是现场干净整洁、安全管理规范,一切都井然有序。”9月9日,齐鲁石化橡胶厂检修改造工作接近尾声,大部分装置进入开工准备阶段,看着焕然一新的装置,该厂成型车间班长孙洪波感慨万分。
900多项检修改造项目如何能高质量、高标准完成?橡胶厂提前做足功课,统筹优化检修顺序,实行错时检修;联合运行维护中心专家成立了焊接质量小组;大胆运用新技术,提升清理效率……多措并举,打造检修精品工程。
新措施:错时检修见成效
“新乙腈装置精馏塔整体吊装到位。”7月26日,橡胶厂副经理李延军编发信息向公司大检修指挥部汇报,他们按照时间控制点完成了吊装任务。
为不影响检修进度,该厂提前统筹检修项目,能够在停工之前完成的,制定施工进度表,挂图作战、步步为营。
乙腈精馏塔更新是橡胶厂重点检修改造项目,由于旧塔还在使用,要在不影响生产的前提下让新塔就位,难度可想而知。该厂另辟蹊径,在实地勘察后,决定拆除相邻的一台停用的塔,给新塔让位。
新塔在基础建设过程中,混凝土的养护时间需要28天,再加上吊装要用650吨的履带吊车,现场组装、拆除至少2周。如果新塔不能提前就位,势必影响其它项目的检修。
“必须在停工之前完成吊装。”他们立下了“军令状”。
自6月8日开始,每天的重点项目协调会雷打不动召开,多方会诊解决问题,相关科室、车间加大督查力度,延长作业时间,为新塔焊接组装、配套管线安装和起吊等工作提供保障。9月初,乙腈装置检修改造项目全部完成,开工正在进行时。
同样通过错时检修受益的还有橡胶厂罐区安全隐患治理项目,他们赶在雨季来临之前完成北大沟护坡改造,避免了因连续降雨造成滑坡的隐患。
新方式:泄漏隐患早消除
在今年的检修中,橡胶厂首次与运维中心橡胶运维车间专家团队联合,邀请焊工高级技师与厂机械动力科专业人员组成焊接质量小组,充分发挥专业优势,消除因焊接问题造成的泄漏隐患。
“今年检修的焊接作业格外多,再加上频繁的阴雨天气,焊缝如果处理不好,开车后就会存在很大的风险。”该厂机械动力科副科长杨晓光表示。
质量小组对焊接作业不间断抽查,包括作业人员的资质、焊接质量和程序等,并定期编发督查通报。
“天然气去火炬的不锈钢管管线焊接没有用氩弧焊打底,马上整改。”质量小组严格又专业的检查,有效提升了检修的焊接质量。
为降低设备运行中阀门泄漏风险,橡胶厂邀请专业队伍对阀门填料统一更换。
需要更换填料的阀门有上千个,为防止遗漏或者装填质量不高的现象发生,他们借鉴盲板管理的优秀经验,由专人负责,逐一编号、挂牌、注明责任人,并建立台账,跟踪填料更换进度,直至填装完毕,验收合格。
“看看这一组阀门,分别加装了盲板和能量安全锁,保证了检修期间物料不发生泄漏和互串。”该厂丁二烯车间技术员黄杰介绍。
新技术:清理效率有保障
“以往聚合釜清理是检修中的难题,停工之后要降温、置换,达到条件后才能进人,工序繁琐,效率不高。这次采用带‘三维’立体转换枪头的新型高压水枪,清理效率明显提升了。”该厂丁苯一车间主任刘军对新技术的应用效果表示肯定。
新型高压水枪不仅使水压增加了2倍多,而且在前期,清理人员不用进聚合釜,水枪自带定位功能,能够完成60%的清理量,清理人员只需将遗漏部位清理干净,极大降低了工作量。同时,每个聚合釜还能节省2-3天的清理时间。
为减少检修现场交叉作业,进一步做好安全文明施工,橡胶厂设置了专用换热器清理场地,将拆卸下来的换热器统一运送到这里。
清理过程中产生的污水回收至集水池,不仅让装置现场整洁有序,而且还避免了由于检修场地受限,吊车无法进场的弊端,提高了检修效率。
本次大检修,橡胶厂积累了许多经验做法和亮点:按单元回收阀杆保护套,便于统一分类管理;厂内主干道加装车辆减速带,防止出现交通事故;使用无人机检测火炬施工质量;丁苯二车间员工找来螺栓帽为螺栓加上一层保护,这些做法都得到第三方专家的认可和赞许。(记者孙淑芸)