丁辛醇装置换剂提前60个小时

齐鲁石化第二化肥厂以时间换效益,以分钟控制丁辛醇装置换剂工作,为公司实现检修月不亏损的目标奠定坚实基础——
丁辛醇装置换剂提前60个小时

“负荷稍加一点,慢慢调整。”“好的,目前各项控制参数稳定。”8月13日,齐鲁石化第二化肥厂丁辛醇车间主控室内,操作员魏精博、孙舒鑫正缓慢提升辛醇异丁醛装置负荷,车间副主任王清波在一旁细心指导。

8月9日早7点至8月12日18点,该厂在辛醇异丁醛装置羰基合成铑催化剂更换过程中,成功上演了一出“与时间赛跑争创效益”的励志剧,每名员工倾情“出演”,使得换剂工作提前60小时完成,为公司创造了可观的经济效益。

时间要从哪里省?

“催化剂更换工作主要包括废催化剂卸出和新催化剂配制,厂里对这两个工序逐一优化,统筹精确到小时。”第二化肥厂生产技术科科长吴宽亮介绍。

该厂共有两套丁辛醇装置,老装置生产丁醇和辛醇,新装置生产辛醇和异丁醛,本次他们要对新装置进行换剂。为最大限度地缩短换剂时间,丁辛醇车间技术人员提前做足功课,各环节密切配合,分秒必争。

新装置的废催化剂储槽是一个常压储罐,正常生产时,出口接入环保装置,为了防止系统中串入丙烯、丙烷造成环保装置停车,催化剂在卸出之前需要进行循环浓缩处理,当催化剂浓缩到一定程度后,再送入废催化剂储槽,这一过程需要耗费的时间较长。

“在卸剂阶段,车间通过充分计算,发现在运老装置的催化剂储罐具备接收新装置催化剂的条件,决定优化换剂流程,省去催化剂循环浓缩工序,单这一项就能节省近30个小时。”丁辛醇车间副主任王清波带领技术人员优化工序,取得了良好效果。

“配剂不能图快,大颗粒要捣碎了再加入。”8月10日,在催化剂的配置现场,施工人员将配剂一桶一桶加入料斗,车间实习技术员崔鹏一边监护一边叮嘱。

为激发出催化剂的最大活性,他们严格按照配方比例和操作步骤加剂。丁辛醇车间还吸取以往经验,提前对催化剂的配置和装填系统进行检查,并将容易出现问题的搅拌器、输送器、振荡器等动设备拆开维修,避免因设备故障浪费换剂时间。

为解决系统落入异物堵塞催化剂输送泵入口过滤器,技术人员在料斗与过滤器之间加装了一层滤网,并减少过滤网的清洗频次。“之前装剂过程至少得清洗5次以上,1次3小时,这回只清洗了1次,节省了时间和工作量。”崔鹏掰着手指说。

在厂部的协调下,本次催化剂配置的施工人数也有所增加,每班6人,24小时3班倒,提升了配置的精准度。车间领导、技术人员和岗位员工轮流监督、指导,大家铆足了劲与时间抢效益。

在催化剂装填的同时,该车间技术人员盯紧现场,及时做好开车准备。8月12日18点,催化剂装填液位达到开车条件,辛醇异丁醛装置成功投料。13日凌晨1点半,产出合格产品。

“每一个环节都做到了无缝衔接,每一分钟奋力去抢。”丁辛醇车间主任张宝国的眼神中充满了自豪。

目前,第二化肥厂辛醇异丁醛装置已经恢复正常生产负荷,为公司实现检修月不亏损的目标奠定坚实基础。(记者孙淑芸通讯员杨文涛)


信息来源: 
2021-08-23