橡胶厂顺丁车间员工把刚从热水槽捞出的废胶收集装袋,避免散落在检修现场。
按照公司部署,齐鲁石化橡胶厂6套生产装置陆续停车。7月31日8时,该厂乙腈抽提装置首先停车,至8月3日9时,二丁苯装置按计划停车,各装置已全部进入停工检修阶段。
“厂里提前对乙腈、醚化、顺丁3套装置不能完全实现密闭蒸煮的设备进行技术改造,以达到环保停车的要求。”橡胶厂副总工程师、生产技术科科长白应峰介绍。
该厂为实现安全环保停工,延长了工艺处理时间,按照停车程序稳步推进检修。
他们提前把储物料罐倒空,在停车前降低了装置液体物料的液面,缩短系统退料时间。同时,在用氮气进行系统置换时,车间积极做好物料回收工作,把停车过程中产生的废气引进丁苯废气装置处理,实现达标排放。
8月4日,橡胶厂开始停收热电厂蒸汽,只保留炼油动力站的蒸汽,以减少蒸汽管线损耗。装置停车后,厂生产技术科及时与供排水厂橡胶水务车间沟通,根据负荷情况切换大、小泵轮流运行,有效降低了装置能耗。
停工期间,该厂顺丁车间执行车间负责人、技术员、班长三级现场督查制度,确保落实好各项安全环保停工措施。
顺丁装置停车后,经过2天2夜的工艺处理,于8月2日,完成了物料的倒空置换工作。
“目前装置内的物料已全部倒空,今天开始正式实施密闭蒸煮作业,在此期间,车间将对所有设备管线里的物料全部环保回收,实现安全停工的目标。”8月2日,顺丁车间副主任冯水利在检修现场指导员工按步骤停车。
“经聚合釜工艺处理后,洗釜水的固含量要小于0.2%,设备管线蒸煮后的可燃物也要小于0.2%,车间根据水洗、蒸煮时间的推移,随时取样分析,既要实现环保停车,又要降低能耗。”8月5日,橡胶厂丁苯二车间副主任时彦群介绍。
在装置现场,该车间班长王斌带领当班员工对阻聚剂系统进行倒空,并接上临时的胶管将气相引入放空系统,以备系统密闭蒸煮使用。
该车间多次研讨环保停工方案,在现场对接工艺,抓好各项环保停工措施的落实。
在物料倒空阶段,物料水洗完成后要进系统处置回收,车间及时将气体密闭收集,并集中处理,杜绝现场直排。
同时他们严格按照蒸煮方案,对不连放空系统的管线、设备通过导淋接管线与放空系统连接,实现环保处置。
橡胶厂按照“倒空彻底、密闭蒸煮、有序排放、规范处置”的原则,加强停工过程的环保监督,力求做到停得稳、倒得空、排得净,不留隐患、不留死角,高质量交付检修。
截至8月9日,该厂顺丁、乙腈抽提、醚化和顺丁废气4套装置已安全交付检修。(文/图记者朱作清)