氯碱厂:环保理念嵌入每个环节

氯碱厂氯乙烯车间员工按停车计划调整阀门。

8月3日10点,齐鲁石化氯碱厂2号聚氯乙烯装置安全环保停工,陆续开展设备倒空、置换和加盲板等工作,按照时间节点交付检修。

“检修前,厂里把各种停工涉及到的风险全部考虑进去,制定落实有效措施,实现了环保停工。”该厂安全总监、安环科科长王尚庚说。

氯碱厂电化车间新建一次盐水投用后,原澄清桶给检修存储盐水提供了条件。

停工前10天,车间就开始逐渐降低系统液位,以减轻装置检修倒空期间系统水平衡的压力。

8月1日,装置陆续停车,车间员工把系统内浓度偏高的盐水,排到7500立方米的澄清桶中,同时还设置了其它2处收集区,预备开车时再使用,真正实现了零排放。

氯碱厂聚氯乙烯车间提前倒空备用罐,具备检修储存条件。8月2日,车间停工后,及时把装置剩余的物料输入罐内,作为开车用物料,彻底解决了物料排放问题。

该车间副主任王绍刚介绍,环保停工不但实现了零排放,而且节约了能耗、物耗。

在今年的大检修中,氯碱厂有3项公司级重点项目,氯乙烯车间就占了2项,可见其重要性。

该车间装置工艺复杂,环保停工难度大,这就要求反复研究环保停工方案。厂分管领导带队与车间对接,把能想到的问题都提前想到,把方案一一优化。

为确保检修产生的废气全部烧掉,他们提前检修了焚烧炉,这样在停工阶段2台焚烧炉能同时运行,确保停工产生的所有废气全部环保处理。

7月30日9点,氯碱厂氯乙烯车间141裂解炉停炉,2台焚烧炉同时运行;8月1日14点,离子膜装置电解槽和直接氯化单元同步平稳停车,3日停运142裂解炉。

据该车间副主任师王华介绍,他们通过优化调整停车顺序,先停了1台裂解炉,避免同时停工产生大量废气,满足了焚烧能力,实现了环保停工的目标。

走在氯碱厂厂区,虽然正值停车阶段,厂区内却没有任何异味,这与他们提前密闭处理了酸、碱等物料密不可分。

该厂烧碱车间强化绿色停工检修理念,细化停工工艺处置方案,提前在装置区内安装了3台移动泵,用来抽取系统内的废液。

8月2日,烧碱装置氯气系统停运后,车间组织员工对2个氯气洗涤塔清洗,保证塔里的废填料不夹带丝毫异味,并彻底回收。

他们还把收集起来的酸、碱等物料统一外运环保处理,废气则进入焚烧炉处理,确保环保安全停车。(文/孙万章图/夏东明)



信息来源: 
2021-08-09