热电厂技术“孵化”节能“金蛋”

  7月12日,齐鲁石化热电厂生产技术科副主任师张丽丽在锅炉车间操作台前,熟练地调出6号炉甲侧吸风机电流曲线,查看近一周来的线性。
  “线性很好,调整的精准度更高了。”张丽丽由衷地感到高兴。
  2020年4月份,热电厂5、6号锅炉吸风机节能改造项目得到公司批复。当年10月11日,5号炉率先完成改造,投入运行。
  今年3月19日,项目组抓住6号炉检修机会,搭车进行该炉吸风机增加液力耦合器改造,标志着5、6号锅炉吸风机节能改造项目全部竣工。
  项目从立项、审批到建成投运,历时12个月,较计划工期提前20余天。
  改造前,2台锅炉吸风机的进风量依靠入口挡板门来进行调节,受锅炉负荷和燃烧需要风量的影响,入口挡板门开度长期保持在30%~40%左右,能量损耗较大。
  “电流高、效率低,对资源造成较大浪费。”锅炉车间副主任李虎祥介绍,针对这一情况,厂锅炉专业技术攻关组提出利用2台炉停炉消缺机会,将风量调节方式由挡板调节改为液力耦合器调节,实现了风机在每分钟200转到990转之间无极调节,达到降低电耗、改善风机启动及运行性能。
  “凡是节能降耗项目,厂部都大力支持,一律绿灯。”热电厂机械动力科技术员王虎说,过去5号炉吸风机电流在120安左右,改造后电流降低至100安,节能降耗效果明显。
  在给吸风机加装液力耦合器的同时,他们还建造了供操作和检维修人员站立的平台、护栏及安全盖板,并建造了防机械伤害、防坠落和防滑等安全设施,确保人员检查、操作及维护全过程安全受控。
  6月23日,厂部组织专业技术人员对5、6号炉吸风机节能改造项目进行验收、评估。
  “按照每年运行7000小时、功率因数0.85计算,2台炉每年节能增效近248万元。”张丽丽高兴地说,这是厂里长期坚持组织各专业技术攻关、注重科技投入“孵化”出的一枚节能降耗“金蛋”。(记者 夏东明 通讯员 苏成武)



信息来源: 
2021-07-21