情系钢铁心如发

——记齐鲁石化青年科技人才、胜利炼油厂机动工程科静设备主管申荐

申荐正在第四常减压装置检查设备。

临近年底,作为齐鲁石化胜利炼油厂机动工程科工程师,申荐就像上紧了弦的闹钟转个不停。

11月19日,参加中国石化HSE管理体系审核返程途中,得知连续重整装置塔底换热器管束再次发生内漏的事,申荐归心似箭。“这台换热器内漏,装置局部停工才能处理,直接影响生产的正常运行。换热器管束以前漏过一次,这次肯定要更换,而新设备最快需30天能制作完成。” 申荐忧心如焚。

20日一大早,申荐来到现场处理设备问题。他多方联系设备制造厂,最终找到了一台尺寸、结构一致、可临时替换的管束。正要安装时,发现新、旧管束厚度不一致,这可怎么办?申荐急中生智,想出了在低压侧用加厚垫片的“金点子”,并联系厂家制作。很快新管束就位,加厚垫片准备就绪。23日,经过一天的抢修,夜间22时完成管束更换,一次性打压合格,装置运行隐患消除。

炼油厂现有静设备2259台,其中A级设备60多台,“厂里重点设备多,管理难度大,作为静设备管理的行家里手,年轻的申荐挑起了设备管理的大梁,他爱钻研、干劲足,不怕苦、不怕累,解决了许多难题。”炼油厂机动工程科科长赵涛对这位“爱将”评价很高。

有一次,连续重整装置大型换热器发生内漏,装置暂时停工。最短时间内抢修设备恢复生产的重任交给了申荐。他积极与设备厂家、检修单位对接修复方案,克服了检修空间小,焊接难度大的困难,经过4天3夜连续奋战,终于完成了这台关键设备的找漏、堵漏和维修,装置很快恢复生产。

说起技术创新,申荐的故事就更多了。他创新使用新涂层,降低了冷换设备泄漏率这一长期困扰设备管理的难题。

申荐在总结装置冷却器使用情况时发现,冷却器管束循环水侧的防腐层经历高温后破裂,是导致泄漏的主要原因。为改变水冷器频繁泄漏的问题,他与兄弟单位及专业防腐厂家交流,研发出耐高温的冷换设备防腐涂层。试验发现,这种涂层施工周期短,不易结垢,特别适合冷却器抢修。去年检修期间这种防腐涂层获大面积应用,截至目前,全厂水冷器管束已平稳运行11个月,消除了原来经常泄漏的问题。

烷基化装置建成投产后,异丁烷塔塔顶酸性水铁离子浓度超标,腐蚀严重。

针对这一问题,申荐经多方了解,同类烷基化装置也存在类似情况,但都没有解决办法。申荐与技术科、生产车间技术人员一起查阅大量国内外文献,与专业厂家协商解决方案。在集思广益基础上,他创新提出了从塔顶注缓蚀剂的方案,在相关部门支持下得到应用。该方案能快速将塔顶酸性水中铁离子浓度降至合格指标内,解决了烷基化装置腐蚀严重的难题。

不仅如此,他还将无损检测新技术引入到日常设备防腐蚀检测中,因提前发现并避免了加氢裂化装置高压注水腐蚀减薄问题,受到炼油厂嘉奖。今年2月,他避免了连续重整装置液化气管线腐蚀减薄,受到公司嘉奖。(文/图 记者 赵兵)


信息来源: 
2021-12-08