——公司重点检修项目热电厂乙烯动力站检修侧记
图为乙烯动力站2号炉布袋除尘器吊装现场。(苏成武摄)
“垫片放正,法兰螺栓均匀紧固。”9月6日,细雨蒙蒙,在齐鲁石化热电厂乙烯动力站锅炉厂房施工现场,车间主任陈国正在进行作业提醒。
该站本次检修项目共计137项,自7月2日停运检修以来,他们统筹组织,先后完成1号机组、炉塔及煤粉锅炉烟气系统的节能优化改造项目。
管理猛药去顽疾
“电机启动,轴承振动无异常。”“收到。”9月6日上午,乙烯动力站8米区域的电子间内,热电厂检修车间员工刘佳音与设备员王立文正在试运新装的2号给水泵电机。
因设计原因,2号机组自2015年投运至今,一直存在着调速泵液力耦合器频发故障等多项“沉疴顽疾”,给安全生产带来较大压力。
“下大力气,利用大检修彻底解决问题。”热电厂组织多次技术攻关,最终确定了“将主轴齿轮驱动油泵改为电机驱动外置泵组”的技改方案。
8月5日,机组停运转检修,车间组织力量连续奋战3天,提前完成了电缆敷设、管线预制等工作。
20日,崭新的电机驱动外置泵组从生产厂家运抵检修现场,历经14天的紧张安装调试,9月6日,试运一次成功。
“本次技改为锅炉长周期稳定运行打好了基础,也为1号给水泵的技改积累了经验。”该站安全总监王举说。
滤尘布袋助节能减排
“延长了寿命、实现了节能增效。”8月20日,公司生产组织专家丁涛对1号锅炉烟气系统节能优化改造取得的成效给予了充分肯定。
一直以来,乙烯动力站2台煤粉炉的滤尘布袋因设计原因平均10个月就要进行更换,无法满足长周期运行需求。经反复攻关,热电厂找到了“病根”所在,决定改造1号除尘器。
7月5日,1号除尘器开始拆除。每天6:30,项目组开票人员准时赶到现场,质量监督、安全监护等人员各负其责,有序推进大件拆除、吊装作业。20日,该项目实现中交。“一台除尘器每年可实现节电105万千瓦时。”热电厂副经理谢志明介绍,改造后,布袋使用寿命将由过去的10个月变为4年,节省成本600余万元。
三级包保密织环保网
“在总库卸煤沟两侧加装抑尘网。”在8月5日的大检修启动会上,热电厂领导要求健全和完善烟气小时均值超标预警和应急机制,全面完成乙烯动力站环保隐患治理项目。
该项目包括“治理1号、2号管带机尾部漏粉”等7项具体工作,总投资2300多万元。
“任何一项都关乎到未来发展,唯有尽心尽力完成。”陈国介绍,车间为确保项目全过程安全、进度可控、质量优良,成立了隐患治理项目小组,构建了车间领导、项目负责人、现场联系人“三级”包保体系,并制定跟踪对接计划表,每天根据进度施行问题销项。
同时,他们细化施工方案,领导、骨干全部现场办公,全力保障项目有序推进。
一系列措施既增加了安全系数又促进了工程进度。在圆形料仓和总库煤场施工项目中,仅升降车取代脚手架完成抑尘网安装一项就节省拆除、搭设时间近3天。
历经8个月零8天的紧张施工,9月3日,乙烯动力站环保隐患治理项目全部完工,实现了公司安全督查零通报。
据了解,该项目投运后将彻底解决安全隐患,有效提升热电厂清洁生产水平,为企业绿色可持续发展奠定坚实基础。(记者夏东明通讯员苏成武)