——记齐鲁石化塑料厂成品车间操作班长杨伟泽
在齐鲁石化塑料厂成品车间包装岗位,退伍军人杨伟泽从学徒工成长为班长,扎根一线一干就是20年。在同事们心目中“兵哥”真是好样的……
2000年12月,复原退伍的杨伟泽被分配到塑料厂成品车间高压聚乙烯包装工段,跟师傅们学习编织袋包装。
初次看到包装机后,他什么都不懂,最基本的电源开关都不知道在哪里。杨伟泽当时心想,包装机这么复杂的设备,在部队从来没见过,也没有接触过,怎么学呢?他感觉压力特别大,那时编织袋包装机操作细节特别多,学习只有从一个点、一个面的摸索开始。功夫不负有心人,通过师傅们的传帮带和自己的努力学习,他从“门外汉”逐步掌握了包装机操作要领和故障排除方法,成长为一名熟练的包装工。
2004年,杨伟泽担任班长。他带领班组职工强化包装成本管理,将产品包装质量、包装材料消耗等纳入班组成本核算中,并把成本管理指标层层分解,落实到每个岗位,每个月对生产包装过程中的落地料、线耗、包装袋的消耗进行严格考核,并与奖金挂钩。当时,班组一年仅减少落地料、线耗、包装袋一项,为企业降低成本20余万元。
2013年,塑料厂年设计能力25万吨的2号高密度聚乙烯装置开车投产后,杨伟泽调到此装置包装工段继续担任班长。当时全是新设备,并新上了国内首套国产重膜包装机。
有一段时间,包装机时常出现下料口撒料现象,导致包装机经常停车,成为当时的技术难题。他带领班组职工对包装机系统的信号、光电管、电机进行了全面检查,没发现任何问题,试车后还是撒料。随后,他们将抱闸打开,发现其中的齿轮严重磨损,使下料系统无法准确定位,导致下料口撒料,生产的难题,终于被解决掉了。
杨伟泽有句老话:只要工作需要,叫我到哪里干都行、干什么工作都行。2019年5月,成品车间聚丙烯包装工段产品包装线改为重膜包装,当时生产厂家施工改造还没交出,在产品包装试运行中出现了撒料现象。
当时已是晚上11点,保运人员不能及时赶到,值班长给值班的杨伟泽打电话,让他帮助解决这一问题。接到电话后,杨伟泽背上工具就来到了现场。经过检查,可能是抱闸有问题,他随即打开设备查看抱闸,但没发现任何问题。
经过再次检查,是光电管的问题。原来设备安装时,光电管的固定支架出现偏离,导致了光电管信号不好,造成了包装撒料。杨伟泽把架子和光电管重新进行了调整,设备问题得到了及时解决。(文/图 马连军)