11月7日14:50,齐鲁石化热电厂乙烯动力站2号煤粉炉完成检修、投运,当天停运天然气炉。此次停炉消缺,较计划提前3天完工,实现天然气降耗增效近188余万元。
2号炉已经连续运行7个多月。“运行中发现部分布袋存在破损漏灰现象,如不尽快把破损的布袋更换下来,将影响到硫酸铵产品的质量。”该站主任陈国说。另一方面,他们还考虑到进入采暖季后,天然气价格存在上浮趋势,推迟2号炉检修,势必增加天然气炉运行成本。
“热电厂决定赶在供暖前完成检修消缺。”该厂机械动力科科长朱有利介绍,他们创新设备管理体系,根据设备状况采取预知性检修,在时间选择、统筹生产等方面掌握了主动。
检修前,该厂机械动力科和乙烯动力站各专业层层分解任务、统筹施工材料、编制消缺计划,快速推进前期准备工作。
“对施工人员全部进行查体、安排接受进厂安全教育,各项准备工作紧凑进行。”该站安全总监王举说,因检修项目涉及受限空间、高处作业等,车间级安全教育进行得非常细致、认真。
组织安全培训当天,他们一直加班到晚上8点多,把安全注意事项和相关措施向施工人员一一交代清楚,事无巨细,确保检修安全受控。
10月31日,乙烯动力站启动天然气炉,当天完成2号炉停运。11月1日,各系统落实隔离措施后开始检修施工。
此次2号炉检修,共计55项,于11月6日上午全部保质保量完成。其中更换破损布袋128条,消除了锅炉、脱硫等公用系统缺陷,同时对锅炉及脱硫塔内部进行防磨检查,对存在的问题一并搭车处理。
6日下午,该站组织力量恢复各个系统,确认启动条件。
“大家一直加班到晚上11点,直到处置好脱硫塔水联运过程中发现的漏点。”厂生产技术科科长马长锋称赞员工们心里装着“效益账”,全力拼抢进度。(夏东明 苏成武)