生产精准施策 节能环保双赢

内操要注意稳定工艺参数,控制好残余苯乙烯含量。”11月份以来,齐鲁石化橡胶厂丁苯一车间副主任陈刚在交接班会上经常强调。
  该车间在对蒸汽、真空度等指标进行优化调整后,残余苯乙烯含量由0.06%降至0.04%,废气排放和节能降耗双受益。
  橡胶厂始终坚持将低碳环保贯穿于企业发展当中,通过采取过程管控、技术改造、优化工艺等措施,确保装置安全平稳运行。
严格管控——
装置稳定运行
炉火颜色正常,风机压力平稳。”1118日,在橡胶厂丁苯废气处理装置2层平台上,成型车间班长李新廷用对讲机向内操汇报检查情况,这是他们巡检的规定动作
  作为国内产能最大的合成橡胶生产厂,该厂未雨绸缪,采用先进的环保处理技术,先后建成投用了顺丁、丁苯2套废气处理装置。装置投用以来,严格管控性能指标,对关键设备和部件进行预知性检维修,操作人员加强巡检力度,装置运行平稳,未发生非计划停车,为达标排放奠定坚实基础。
这个数据是处理后的气体含量,车间控制的指标远低于山东省地区监管标准。成型车间安全工程师刘士彬指着在线监控仪表介绍。
  自9月底开始,该厂丁苯一车间精细调整工艺参数,消除生产瓶颈,尽量回收残余苯乙烯含量,在降低损耗的同时从源头减少了废气处理量。
技术改造——
消除跑冒滴漏
  橡胶厂是公司标准化试点单位。标准化泵区、标准化罐区、标准化管廊的成功建设,每一名员工不仅是参与者也是受益人。
1110日,橡胶厂顺丁车间新入职员工董延林随同师傅李军在泵区内巡查,干净整洁的地面上没有任何油迹和杂物。
工作之前我认为化工厂都会有异味儿,机泵泄漏也是难免的。董延林深吸一口气,但是这里的环境让他非常惊喜,在日常工作中,他自觉地跟着师傅们一起细心维护。
2019年以来,橡胶厂分阶段实施屏蔽泵和干气密封改造,从源头上消除现场异味和跑冒滴漏。相关车间多次组织专题讨论,仔细梳理装置的异味来源,制定相应的控制措施。
  丁二烯车间工程师党红斌提出,装置很多开口管线和阀门会产生异味,车间当场制定了消除方案。重新制作带有密封的管帽、尺寸统一的甩头,并更换甩头500多个。
  截止到今年5月份,该车间完成近3万多个密封点的泄漏排查与修复,降低了装置现场异味,生产平稳率进一步提升。
8月初至今,丁二烯车间机泵检修率为零,创造了自装置投产以来的最长纪录。
  对于8条后处理包装线以及凝聚厂房密闭环境治理,橡胶厂加大了投资力度,实施合理的流程改造,收到良好效果。
优化工艺——
既节能又环保
  橡胶厂积极落实集团公司一基两翼三新的战略部署,持续优化生产工艺,深入推进屏蔽泵改造、环保设施等项目建设。
  该厂丁苯二车间利用生产线清理的时机,维修有变形迹象的干燥箱门、更换干燥箱密封条、检查水封等工作,确保挥发气体有效回收。
  近期,车间技术人员提出将高压鼓风机总入口管线改至厂房顶部,吸收置换厂房内空气,提高环境质量的合理化建议,目前该项目已通过厂部审批,预计年底开始实施。
  该厂储运车间积极推行环保项目改造,罐区隐患治理改造和标准化建设已全面完成,他们对11台储罐进行封闭,成功投用内浮顶储罐废气回收系统。
  装置运行初期,操作人员根据运行情况逐步调整工艺参数,在确保装置安全稳定运行和废气达标排放的前提下,有效降低氮气使用量和废气排放量,节省了能耗物耗。
生产环保产品、推动公司清洁生产水平不断迈上新台阶是橡胶厂追求的目标。橡胶厂经理李海强充满信心地说。(记者 孙淑芸)

信息来源: 
2020-11-23