小优化助力装置多节能

11月份以来,齐鲁石化炼油厂硫黄一车间努力优化生产、挖潜增效。
  该车间确定工作重点,重新梳理攻坚创效目标,从平稳生产、优化操作、创新技改等方面制定10余项具体措施,每项措施都确定了确保目标和力争目标。 
  蒸汽消耗是装置主要经济技术考核指标,直接影响效益。他们聚焦装置胺液再生系统节汽空间,在生产平稳运行的前提下,采取降低再生塔操作压力的方法,将塔顶温度稳定控制在90摄氏度,减少了蒸汽消耗,每天可节约蒸汽1.36吨。
  同时,车间还不断摸索优化改进控制方法,持续挖掘装置运行潜能。他们针对净化水换热器易堵塞,波及输送设备安全运行,清理频率高的运行难题,技术骨干从工艺特性、流体力学等不同方面综合分析,另辟蹊径提出净化水反向泵加压的建议,通过提高净化水流速,缩短换热介质滞留时间,既消除了设备阻塞,又避免了设备在线清理,装置生产用能也随之降低。
  车间还围绕持续攻坚创效目标和装置生产实际,设定蒸汽、水、电耗等小指标,将节能优化小指标任务分解给班组,力求发挥全员最大合力,并针对硫黄联合装置检修开工初期生产平衡难度系数大、制硫炉天然气消耗大的问题,班组优化操作调整,通过逐渐降低不同工况下加氢反应器的温度,来减少反应炉天然气及压缩空气量消耗,有效节约了装置能耗。(石卫国)

信息来源: 
2020-11-18