近期,受进口货源影响,高压聚乙烯产品价格快速上涨,多个牌号产品的吨售价突破万元大关,产品边际贡献创出历史最高水平。齐鲁石化塑料厂干部员工全力以赴,努力抓住创效机会,持续攻坚,大干80天,向完成全年任务目标发起了冲刺。
做好装置“保姆”
“装置一次停开车,最少要损失10个小时的生产时间,损失产量200多吨,直接经济效益近百万元。”该厂高压聚乙烯车间主任朱国庆搬着指头算了一笔账。
决不能在装置创效的关键时刻掉链子。塑料厂组织开展高压装置长周期运行暨电仪问题专项攻关会,动员机电仪、设备、工艺各专业力量全力以赴,共同“呵护”装置运行。
国庆期间,车间设备员巡检发现挤压机变速箱有异响。厂机械动力科立即组织设备专家及时召开论证会,对异响问题进行科学评估和分析,确定了特护运行方案。对挤压机变速箱定时、定点测量振动和温度等数据,并编制了应急处理预案,以“保姆”级待遇确保设备安稳运行。
截至10月21日,该厂高压聚乙烯装置已连续运行92天,并向着今年第一个百天长周期运行冲刺。
算好效益“大账”
“塑料厂根据市场变化,10月份优先排产综合效益最好的产品,增加了农膜产品生产计划1000吨,确保高压装置高负荷运行。”该厂生产技术科科长李自营谈到。
重负荷包装膜效益虽然最好,产量却相对稍低。农膜产品效益虽然稍低,可产量却能放大,同等运行条件下,农膜产品比重负荷包装膜每小时可多产2吨以上,综合效益优势明显。
“每小时多产2吨,一天就能增产50多吨产量。现在对车间来说,产量就是效益。”高压聚乙烯车间党支部书记李海涛坚定地说。
9月份,塑料厂生产高压聚乙烯产品1.52万吨,日均507吨,产量创今年以来的新高,效益也创出了多年来的新高。
细抠运行“小账”
“各岗位密切配合,及时调节反应温峰,调整添加剂的加入量,力争最短时间完成牌号切换工作,减少过渡料。”10月20日上午9点,高压聚乙烯车间值班长曹建一边指挥内操,一边拿起对讲机向装置现场走去。
提前把各项工作准备充分,缩短牌号切换时间,既可以保障装置稳定运行,又能减少过渡料的产生。
“这次牌号切换,车间选择的是指数非常接近的两个牌号,十分钟完成切换,几乎没有产生过渡料。”中午11点,内操武丽娟忙完牌号切换的后续工作,第一次离开操作台喝水,早晨上班时泡的茶,此刻早就凉了。
高压聚乙烯车间从节约每一度电、每一吨水、每一立方工业风抓起,生产过程精打细算,实现了装置经济运行。
其中,车间的3台变频设备全月保持稳定运行,有效节省电费开支;副产蒸汽外送给聚丙烯车间、高密度车间使用,一个月可节省蒸汽能耗一百多万元。(记者 王敬华)