9月13日至15日,齐鲁石化炼油厂第三油品车间改进接收四常装置停工退油方式,采取冷油与高温退油混合的办法,将本该去污油罐的热油收进原油罐,不仅减少了重污油库存,还节约了大量蒸汽。
近段时间以来,炼油厂重污油库存居高不下,一直困扰着该厂安全生产。炼油区域秋季检修,停工退油扫线又要产生大量重污油,无疑对库存是雪上加霜。
作为重污油储存单位的第三油品车间,一直在想办法,降低重污油库存。“四常装置退的油,大都是胜利油,只是温度高些,只要想办法降下来,就可进原料罐。”
“停加热器,降低油品储存的温度,可以用冷油给热油降温。”
“停管线伴热,让冷热油在管线中混流,降温效果会更好。”一石激起千层浪,车间主任张志鹏、副主任师孙萌与技术员、工段长热烈地讨论着。
“收油前,油罐一定要脱净水。”
“退油管线外壁要增加测温,以便利于测算冷热油混合比。”经反复酝酿,一个冷油给热油降温,减少重污油库存的金点子基本成型。
方案确定后,该车间立即行动,他们先将收油罐停加热并脱净水,再把温度降至指标下限,做好接受装置退油的各项准备。
13日17:30,炼油厂四常装置按检修计划退油,约320吨进罐后,车间按照冷油与热油三比一的比例,在管线内混合后进原料罐。
期间,车间岗位员工每半小时测量管线温度一次,技术员据此测算冷热油掺和比,及时调整阀门开度,并加强与装置的沟通协调,随时监控收油罐工况。
15日20:30,第四常减压装置退油完毕。经计量,此次优化停工退油,可减少重污油约300吨。(张成莲)