攻坚加速度 效益最大化

齐鲁石化第二化肥厂在努力做好稳定生产,加快持续攻坚创效新项目推进,制定新增效措施的同时,多耗化学级丙烯,精细调整操作,实现效益最大化。
精调细调勤调——
多耗化学丙烯  
为畅通烯烃厂化学级丙烯销售后路,保证乙烯高负荷生产,第二化肥厂多消耗化学级丙烯,平衡、降低炼油厂丙烯和聚合丙烯的用量。该厂丁辛醇车间副主任张宝国介绍。
  多耗化学级丙烯,给车间工艺操作稳定性带来极大挑战,增加了工作量和工作难度。他们先后更改了装置工艺流程,优化调整工艺参数。
化学级丙烯纯度低影响到反应器压力、温度控制,车间及时关注生产动态,一线员工在操作上做到精调、细调、勤调。该车间技术员何银天说。
  技术人员密切关注生产反应过程中的状况,随时进行工艺指标、参数调整,员工精细监盘,提高了工艺操作稳定性。目前,车间丁辛醇老装置全部引用化学级丙烯,同时新装置不断提高掺配化学级丙烯的比例。
8月份,该厂化学级丙烯引用量达到9811吨,创年度新高,实现降本493万元,有效降低了烯烃厂丙烯的库存。
  同时,该车间还积极做好辛醇扩能改造工作,对设备采购、订货、到货情况密切跟踪,确保10月份完成改造,顺利投产,提高辛醇产能,突破生产瓶颈。
精细化操作——
助力指标提升 
  第二化肥厂气体联合车间主任耿涛介绍,今年18月份,车间纯氢耗煤指标累计完成7.902/吨,达到历史最好水平,是厂、车间加强管控、推行星级操作员取得的实实在在效果。
  该车间加强了源头管控,根据煤质随时调整掺煤比例,并加强磨煤系统制浆管理,控制煤浆质量,水煤浆浓度控制在59%以上,有效保证了产气率。
班组对生产出现的小波动及时调节,保证了温度、压力、液位的稳定。车间主操曲衍玫说。
  该车间员工根据煤质情况和车间下达的氧煤比指标,对装置进行动态调整,监控压差和有效气组分的波动情况,及时和技术人员沟通,对氧煤比进行动态精细调整,精准控制煤浆浓度,减少水、氧气消耗,在工艺稳定的前提下加大负荷,实现效益的最大化。
  同时,他们结合炼油区域秋季检修工作,统筹安排,提前谋划装置生产,根据运行工况,制定了降本降耗措施,并优化调整系统公用工程用量,既保证装置低负荷安全稳定运行,又实现了产品成本的降低。
  该车间还进一步研讨装置低负荷运行存在的安全环保风险,制定应急措施,确保煤气化装置的安全稳定运行。
吃干榨尽热能——
实现环保创效  
掺烧气化炉渣,把渣中热能吃干榨尽,在实现环保的同时还能创效,并节约了环保处置费。第二化肥厂原料车间主任孟庆柱介绍。
  该车间进行掺烧炉渣试验,首先解决了炉渣含水量高的问题。
  用于掺烧的炉渣含水量极高,要先做好控水工作。因为湿度大的炉渣与动力煤一起输送易堵塞破碎机等设备,轻者造成输煤皮带损坏,重则将憋停设备,影响到热电厂二化动力站CFB炉的安稳运行。
  试验过程是解决难题的过程,该车间移走存放在煤库西边5000吨动力煤,堆放气化炉渣,他们把炉渣控出的水引入沉淀水池,并制定了《炉渣掺配实施方案》。
执行车间掺配指令,把已经晾好相对干一些的炉渣,用抓斗机均匀地撒在今天要上煤的煤堆上,均匀掺配。”93日,该车间班长王永富说。
每天都在白天撒煤渣,能看得清楚掺配均匀,车间根据煤渣量及干湿情况,进行弹性储存。原料车间副主任赵来松具体负责气化炉渣掺烧这项工作。他们根据动力煤干湿程度灵活动态调整掺配量。截至825日,该厂已掺烧炉渣11018吨。
动力煤热值较高,掺上气化炉渣后能降低床温、氮氧化物,提高锅炉负荷多发电。热电厂二化动力站车间主任李世栋说。
第二化肥厂将围绕影响气化炉长周期运行瓶颈问题、改进新风机运行状况、加快辛醇扩能改造等方面进行全力优化,咬定持续攻坚目标不放松。该厂经理孙雨表示。(记者 朱作清)

信息来源: 
2020-09-09