截至7月7日,齐鲁石化氯碱厂累计出厂聚氯乙烯落地料200多吨,仅此一项创效7万多元,成为公司新的效益增长点。
氯碱厂在“百日攻坚创效”行动期间,围绕10项重点工作、31条细化措施,紧盯平稳生产、优化生产、节能降本三个关键点,累计创效2500多万元,超进度目标790多万元,完成创效目标的145%,创效能力凸显,为提高公司效益注入强劲动力。
平稳生产促达标
攻坚创效行动之初,氯碱厂面对严峻的效益形势,明确指出,要想完成1717万元的创效目标,平稳生产是关键。
他们从加强工艺管理做起,强化“三大纪律”管理,开展“三标班组劳动竞赛”“画流程图技术比武”等各项活动,员工紧盯异常指标不放松,每周进行工艺指标分析讲评,装置工艺指标平稳率近似直线,“小波动、小偏差、小异常”明显减少,平稳率不断攀升,在5月份公司工艺指标提升劳动竞赛中,5套装置获公司嘉奖。
要想实现平稳生产无非计划停车,必须在设备管理上下功夫。
该厂严抓装置的运行管理,严控生产动态,高标准组织设备检维修作业,严格按照操作标准完成了氯乙烯装置裂解炉清焦、120单元反应器检查、氯化氢塔检修,确保装置运行处于最佳状态。
其中氯乙烯装置260单元运行周期达到89天,创历史最长纪录,工艺参数平稳率为98.1%。
“‘百日攻坚创效’期间未发生非计划停工,实现了平稳生产,成为完成创效目标的基石。”公司化工工艺高级专家李兆华说。
优化生产提产量
优化生产的目标是做大化工产品总量,实现增产聚氯乙烯树脂8万吨的目标。
2号聚氯乙烯装置复工后,产品质量不稳定,为提升产品优等品率,他们成立攻关小组,对每天发现的问题进行逐项讨论,制定解决措施,确保装置保持高负荷生产,全力做大产品总量。
同时,该厂2号聚氯乙烯产品优等品率保持较高水平,6月份达到了97.62%。
近几年,氯碱厂烧碱车间产生的烧碱副产品稀硫酸一直作为危废,每年委托有环保资质的企业处理,每吨环保处置费高达458元。
自开展攻坚创效行动以来,氯碱厂不等不靠,主动进行市场调研,稀硫酸可以作为副产品进行销售,满足下游企业的需求。
他们积极与公司相关部室和销售储运部沟通对接,成功完成了烧碱副产品稀硫酸从危废到装置副产品的变更,实现了外销。
氯碱厂生产技术科副科长石龙介绍,按每月回收硫酸320吨计算,每吨环保处置费458元,仅节约环保处置费一项就月创效14万元。
锱铢必较降能耗
面对严峻的效益压力,氯碱厂号召全员行动起来,树立“过紧日子”思想,减少效益流失就是创效的意识。
4月初,从事生产计划统计多年的张先广在统计产量报表时发现2号离子膜装置氢碱比有下降趋势,一季度与往年比下降了万分之四,细微的数据改变并没有逃过他的眼睛。
细心的他又将4月初的数据和一季度数据仔细比对,发现氢碱比在一季度数据基础上又有了下降,说明是氢气消耗大了。
他们对氢压机反复检查,终于发现一换热器有内漏,高压氢气窜入到低压循环水中,造成氢气损耗。
该厂迅速对换热器进行堵漏消漏,气密合格后投入备用。他们又举一反三,联系计量中心对外供氢气流量表进行校表,对所有外供氢气管线进行全面排查,即使是已停供的管线、流量计旁路等也绝不放过,都一一做了排查,确保氢气损耗降到最低。
“每月减少氢气损失约20吨,按照供炼油厂氢气价格计算增效约24万元。”李兆华说。
“百日攻坚创效”行动期间,氯碱厂综合能耗下降显著,累计折合节能1682吨标油。(记者 孙万章)