自主编程增效10万元

527,齐鲁石化氯碱厂1号聚氯乙烯装置三元分散控制体系正式投用,下午16点,主程序完成第一次循环,标志着由运维中心氯碱仪表车间历时14天,自主编写的新加料程序成功投用。
1号聚氯乙烯装置原生产工艺是使用两种分散剂的分散控制体系,生产的产品质量难以满足当前市场需求,特别是在高附加值医用导管领域,产品缺乏竞争力。
  齐鲁石化积极对标先进企业产品,实施技术进步,从本质上提升聚氯乙烯产品的质量。
  该项目最大的难点是新增加的第三种分散剂加料程序的编制工作。现用的程序是1998年原仪表集散控制系统厂家编写的批量程序,数据库巨大、程序异常复杂。
  自从投用后,这套程序就没有再做变动。要想在一套成熟的批量程序中嵌入新的加料程序,既要和主程序互相调配使用,还要确保安全稳定,难度非常大。
  项目立项之初,氯碱厂曾咨询过仪表集散控制系统厂家,他们的编程报价在10万元以上,而且还需要对原有程序研究透彻后才有把握完成。
  为此,氯碱厂和相关部门在项目对接会上,建议由运维中心氯碱仪表车间承担该项编程任务,以确保项目的可靠实施。
  氯碱仪表车间迎难而上,相关技术人员用近两个月的时间,潜心研究聚合釜批量程序,为后续编程打好基础。
  项目开始实施后,车间技术人员在前期做好充分技术准备的基础上,着手编制新加料程序。
  期间,车间正赶上氯碱厂2号聚氯乙烯装置安全仪表联锁系统更新改造,两项工作任务都异常艰巨。他们克服困难,白天晚上连轴转,加班加点赶进度。
  经过14天的攻坚克难,车间终于完成了加料程序的编制及调试工作,节约外委服务费用10万元。
  该项目的成功实施可以提高高附加值产品质量,有利于丰富产品结构,更好地满足氯碱厂多牌号,小批量生产策略,进而提高市场占有率和产品核心竞争力。(王金荣 王立伟)

信息来源: 
2020-06-12