猜猜,这么多桶是用来装什么的呢?
这是齐鲁石化第二化肥厂检修现场的一角,要不是检修,可很难见到这样的场面。今年,该厂气体联合车间净化装置2100#变换系统催化剂、甲烷化系统脱毒剂和甲烷化催化剂已经进入运行末期,催化剂活性明显下降,为了保障装置下一个运行周期的安全稳定运行,该厂利用2017年装置大检修的机会,对其进行更换。为避免落地、二次污染,特将卸出的催化剂及时装桶运出。
经过四天四夜的坚持和努力,在安全环保的前提下,催化剂卸出工作圆满结束,比计划统筹时间提前24小时。
走进这四天四夜
第一天,安全环保措施准备、设备检查、安全喊话。冒雨卸1号变换炉至凌晨2:30。
第二天,卸2号变换炉和预变炉至凌晨3点。
第三天,卸3号变换炉至凌晨1点。
第四天,卸甲烷化炉和氧化锌脱硫槽至凌晨1点。
基础
公司领导非常重视本次催化剂更换项目的过程与安全环保措施,多次到检修现场检查指导工作,为参检职工鼓劲打气。第二化肥厂领导盯靠在卸出现场,实地指导催化剂卸出,反复强调:一定要在保证安全、环保的前提下进行催化剂卸出工作。
气体联合车间主任孙传宝、书记商晓峰及各分管人员更是以卸剂现场为主要阵地,现场监督卸剂工作开展的过程与进度。
环保
在催化剂卸出前,气体联合车间将环保要求加入到二级安全培训中,严格要求施工单位配备齐全的环保设备与技术,并在卸出过程中积极与施工单位沟通,保证整个催化剂卸出过程不落地、无扬尘。
在对施工单位进行车间二级安全教育时,将环保要求作为培训主要内容之一,将当前的环保压力传递给施工方,提前摊开牌,将各种规章、考核讲明讲透。
加强除尘设备的测试检查。在卸出工作开展之前,车间要求施工人员将除尘设备的工作原理、工作效果进行实地讲解,并初步进行测试,测试合格继续使用,测试不合格立即停工更换整改。
在催化剂卸出前,在地面铺设了篷布。卸出过程中,催化剂直接装桶,保证整个卸出过程催化剂不落地、无扬尘。
装桶的催化剂及时装车运走,避免二次污染。
安全
为保证催化剂卸出工作安全进行,除了加强对施工方的安全教育外,还采取多项措施,保证整个卸剂工作的安全进行。
完善作业票预知制度,合理安排监护人。在卸剂过程中,车间HSE督察组提前做好施工作业预知,根据作业条件与要求,合理安排现场监护人员,保证整个施工过程的安全开展。
严格要求票据管理工作,尤其是对涉及受限空间及无氧作业的催化剂卸出工作,要求更为严格。
施工前,车间负责人进行安全喊话。在安全喊话过程中,对施工方的各项安全措施进行再次确认和询问。并不定时地到现场,检查施工方个人防护、接电、视频监控等安全施工条件,现场填写JHA分析单,全面填写安全环保网格看板,并邀请厂安全环保科对安全措施及票据进行检查,提供意见。与此同时,车间指派经验丰富的技术员现场配合卸剂。
应对
卸剂第一天,突遇大风降雨,给卸剂工作带来极大不便,可是一旦中间停止卸剂,将造成炉温飞涨,为下一步的工作带来更大的困难。
该厂在现场搭建起了防雨棚,对监护人员进行现场教育,督促施工方将防护措施配备齐全……全力保证卸剂工作正常进行。
不巧的是,炉温正呈缓慢上涨趋势。加强炉温监控是基础,还得想更多的招儿啊!
在采取鼓入低压氮气隔绝空气、干冰降温等方式降温的同时,加大与施工方炉内人员联系,确保施工安全。
面对变换炉卸剂出口过高的难题,车间与施工方积极研讨,最终采取延长卸料口,使用布袋直接装桶的方法,既保证了环保,又解除了施工人员的安全隐患。
就在这卸剂一角,安全设备、盛装设备、防尘罩、除尘器、供气设备及盛装催化剂的空桶与装填后的满桶、整齐摆放。电线、供气线等高处走,防止地面混乱;不间断检查除尘设备的运行状况,保证现场无扬尘;严格要求篷布的铺设和卸剂过程中盛装桶的的摆放位置,防止催化剂落地。