侧记︱拿下最难啃的硬骨头

这是一块难啃的硬骨头

催化裂化装置是炼油厂最重要的生产装置之一,该装置反应器——再生器系统的检修在历次检修中是工期最长、任务最重,也是施工难度最大的一项工作。炼油厂和齐鲁建设公司通力合作,优化检修施工方案,只用20天就完成了再生器内一、二级12台旋分器的更换任务,啃下了一块最难啃的检修硬骨头。

检修后的装置内外都焕然一新!

 旋风分离器更换准备中

再生器是催化裂化装置最核心的设备,由12台大小不一的旋分器环绕焊接其中。该组旋分器自2002年检修后,至今已经使用了15年,创造了一个历史纪录。在许多人看来,更换旋分器就像在心脏里面做心血管手术。

检修还未开始,再生器旋风分离器系统更换项目进度统筹图,就踏踏实实地摆放了在第二催化车间最显眼的位置。

新的旋分器早已平静地躺在地上,准备进入再生器。

为确保检修进度,新旧旋分器的更换只有通过再生器的大装卸孔完成。按照施工方的最初测算,除非把长11.4米的一级旋分器切成两段,否则,这么长的旋分器是无法通过直径2.2米的大装卸孔,并吊装、竖立到直径8.4米的再生器中。但切割一级旋分器进行分段吊装,明显会增加后续焊接工作量,影响组对焊接、找垂直度的施工难度,拖慢施工进度。

针对这一难题,检修前夕,炼油厂工程管理科组织第二催化裂化车间、施工单位和设备制造厂家,先后召开了四次施工方案讨论会,现场实地测量设备直径和长度,制作模具进行吊装试验,并把有关数据输入电脑进行模拟验算。经过充分地测算验证,最终确认,以现有的设备尺寸,不切割,恰好能把最长的6台一级旋分器送进再生器。

旋风分离器拆装进行中

 36日,在条件具备后,施工人员开始进容器切除旧的旋分器。

再生器内的施工环境恶劣到极点,12台巨大的旋分器把直径8米多的再生器内塞得满满的,最窄处只能容得下一个人侧身挤过去。

由于施工人员多,作业空间狭小,大型机具用不上,最多时,他们在再生器内使用的倒链多达近30个。

 最困难的还属旋分器的吊入,虽然每个都是严格按照既定方案进行,但是最困难的一个还是用了整整三天时间。进去了,进去了。当第一个一级旋分器被成功吊入再生器的时候,施工人员不由得欢呼,这标志着所有的旋分器都能被成功吊入,大家那悬着的心终于可以放下了。

315日下午,最后一只旋分器就位。

为了确保施工质量,旋分器更换过程中,每一道工序结束,厂和车间有关人员都要钻进再生器内检查确认后,才能进行下一道工序。干干净净的一个人进去,钻出来的都是一个怪模怪样的小鬼,面目全扉,裸露的毛发上沾满了雪花状的催化剂。

第二催化装置停检开总工期34天。在车间和建设施工单位的齐心努力下,至326日,再生器内12台旋分器全部更换完毕。炼油厂春季检修最难啃的一块硬骨头被顺利拿下。43日晚,装置开工顺利产出合格产品,比原计划提前29个小时。

 

作者:邢东顺  张兵  孟鲜庆

信息来源: 
2017-04-11